“我在岗位上绝不允许出错,这是一种自我的承诺,也是对他人的负责。”不久前,中国石油天然气集团有限公司优秀共产党员、吉林石化电石厂氯碱氯磺化联合车间化工二班值班长关伟告诉记者,因为有了这个信念,不仅能让自己全身心地投入工作,还能把生命的潜能充分地挖掘出来。
2024年年初,车间为提升装置馏出口合格率,将“馏出口合格率稳定值达到98.5%以上”立为技改攻关项目。
作为项目攻关组成员,关伟组织班组员工认真监盘、细化常规操作,按时做好盐水质量、浓度、双碱含量等60余项工艺指标记录,及时为管理人员提供精准的指标变化依据。并随时按照车间要求,根据负荷及配水流量变化,动态调整氢氧化钠、碳酸钠的流量,保证了盐水及双碱量浓度达标。
2024年大检修,工厂对氯碱装置提出了“错峰停车,集中检修”的方案,氯碱装置首次迎来最长137天停车期。电解槽离子膜、氯气压缩机、捕集器等关键设备的保护面临着巨大压力,尤其是180张离子膜,每张都价值万元,车间提出了“180张离子膜‘零’更换”的目标。
听到这个消息,关伟主动请缨。他守在现场,反复琢磨,不断尝试,总结出了“30秒加碱操作方法”,有效地减少了液碱对阴极槽的冲击,总结出了“D175储存纯水方法”,实现了2台电解槽180张离子膜“零”更换,装置开车后,电解槽电流效率保持在95%以上,效率值未降低,离子膜保护任务圆满完成。
在全员查隐患工作中,工厂通过开展“月份安全卫士评比”活动,倡导“一人得奖、全班光荣”的理念,鼓励员工认真巡检、监盘、陪检,及时发现生产运行过程中的隐患。
一次监盘过程中,关伟发现GDS氢气报警数值偶有未归零现象,他深知氢气是易燃易爆介质,没有轻易按偏差值处置,直接带领班组人员到现场排查,果然在排查到4米高的氢气总管PIC-301压力表引压管线处,发现了引压管根部有破裂的现象,氢气出现轻微渗漏。
关伟当即上报车间,并联系内操注意氢气压力变化,打开现场窗户实施可燃气体置换措施,拉好警戒线,避免无关人员靠近。随后,找来防爆工具和班组员工一起处置了漏点,及时避免了一起因氢气泄漏造成的安全环保事件。
凭借着多年的丰富经验,关伟还多次果断处理了氯气阀门堵塞等隐患10余项,避免了装置生产波动。在他的带领下,班组员工从最初的为了获得奖励查隐患,到为了集体自觉查隐患,班组有3名员工先后被评为工厂“安全卫士”,形成了“一人得奖、全班光荣”的浓厚氛围。
(劳动新闻记者 王敦富 通讯员 籍红)
